2020年河北三元液奶工廠生產(chǎn)任務持續(xù)增加,月產(chǎn)量屢創(chuàng)新高,滿負荷的運轉對工廠的設備管理工作提出了更高的要求。為降低設備因老化、故障、不良品導致的停機損失,充分做到事前預防,進一步提高生產(chǎn)效率,液奶工廠積極改革——于全廠內(nèi)推行TPM,由此建立“自己的設備自己管理”的觀念,加強員工自主學習的意愿。
工廠以5S為基礎,通過區(qū)域劃分、責任落實、保全培訓、問題分析、實際操作、考核評比等方式,拉近了保全工與操作工的距離,促進了溝通,提高了解決問題的效率。
經(jīng)過一段時間的推行和實施,成效初顯。操作工捕捉問題、自主解決問題的能力有了一定的提高,小問題不再等待保全工,及時發(fā)現(xiàn)、及時解決,減少了停機時間。同時,保全工也不再忙于現(xiàn)場維修,有充分的時間對設備常見問題和更換率高的零配件進行梳理、統(tǒng)計,真正做到預防性維護,降低事后維修頻率,延長了設備使用壽命。9月份工廠總產(chǎn)量1.27萬噸,10月份更是創(chuàng)造了日產(chǎn)500噸、月總產(chǎn)量1.29萬噸的記錄。隨著全員對設備故障分析、問題解決、預防性維護的能力不斷提升,我們有信心并將全力以赴完成今后各項生產(chǎn)任務!來源:文化三元公眾號